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一、故障處理辦法:
針對粉煤灰轉(zhuǎn)子秤投運(yùn)后常常發(fā)生沖料與計(jì)量動搖較大等現(xiàn)象,技術(shù)人員先后采用了以下辦法:
(1)操控稱重倉內(nèi)的粉煤灰量在0.4~0.8t,適當(dāng)減小稱重倉下料口尺寸,并常常查看稱重倉上的收塵管道是否堵,如堵塞及時(shí)整理。
(2)補(bǔ)焊絞刀葉片以減小絞刀與筒體的間隙,適當(dāng)減小羅茨風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓,并對氣動閥等閥門進(jìn)行漏灰封堵。
(3)拆開轉(zhuǎn)子秤,調(diào)查內(nèi)部是否有沖突、葉片變形或者是卡住等情況,并針對性處理。
(4)調(diào)整PID的參數(shù),把P參數(shù)適量減小,I參數(shù)適量增加。
經(jīng)采用上述辦法之后,該轉(zhuǎn)子計(jì)量秤沖料的問題得以杰出處理,但是仍存有動搖較大的問題。所以后來又將該體系改成了雙回路操控穩(wěn)流計(jì)量體系,透徹處理了計(jì)量動搖的問題。詳細(xì)方案如下:
(1)將本來的螺旋輸送機(jī)改造成為同管徑式小螺距螺旋機(jī),以保持進(jìn)入到轉(zhuǎn)子稱物料的接連均勻。
(2)將稱重倉上方的氣動閘板閥去掉,以削減氣動閘板閥在瞬時(shí)開啟與封閉引發(fā)的物料動搖。
(3)在稱重倉上端加裝一套分格輪給料操控體系。該分格輪的轉(zhuǎn)速由稱重倉的質(zhì)量信號經(jīng)過PLC與變頻操控體系的操控,其轉(zhuǎn)速和稱重倉質(zhì)量的信號呈反比,依照多次調(diào)試,將稱重倉的質(zhì)量操控在0.2~0.5t為較佳。
二、技改成果:
通過上述辦法,該粉煤灰轉(zhuǎn)子秤的計(jì)量精準(zhǔn)性和體系工作的安穩(wěn)性得到了杰出的增進(jìn),詳細(xì)成果介紹如下。
(1)設(shè)備工作安穩(wěn)。電器操控平穩(wěn)、易于完成,設(shè)備的工作率比之本來有所增進(jìn)。
(2)煤粉計(jì)量精準(zhǔn),動搖很小。
(3)產(chǎn)品質(zhì)量上提。因?yàn)榉勖夯矣?jì)量精準(zhǔn),水泥配比得到切實(shí)施行,從而使水泥的質(zhì)量得到增進(jìn),得到廣闊用戶的贊譽(yù)。
(4)效益增加。技改后因?yàn)楸3至伺淞系慕舆B安穩(wěn)性,因此帶來了經(jīng)濟(jì)效益。